追求卓越
致敬奋斗
在时代的浪潮中,始终坚守着对卓越的追求,而这一切辉煌的创造,离不开每一位建龙人默默奉献与不懈奋斗。他们或许身处不同的岗位,但都怀揣着对专业的执着与热爱,在自己的领域发光发热。
为打造“以奋斗者为本,以贡献者为本”的建龙文化,集团党委、团委、总部行政部在全集团开展了“追求专业 致敬奋斗”建龙工匠(工作室)风采事迹征集活动。
现在,让我们一同走进 “建龙工匠风采” 系列报道,聆听他们的故事,感受他们的力量,向每一位建龙工匠致敬!
刘义佳:以工艺破瓶颈 用实干促增效
在宁夏建龙轧钢厂的生产现场,总能看到一个忙碌的身影。他穿梭在棒材、高线生产线之间,时而俯身查看轧机运行状态,时而对着数据报表凝神思索,时而与岗位员工轻声交流工艺细节。他就是热轧工艺专业牵头人刘义佳,一位扎根工艺一线、以匠心守初心、以实干求实效的技术人。
2025年,刘义佳获聘热轧工艺专业牵头人,先后获评集团优秀专业牵头人、公司专业标兵。面对荣誉,他总是淡然一笑:“我就是把岗位上的事做细做实,成绩都是大家一起干出来的,我只是做好牵头协调、搭好桥、服好务。”
以实干破难题,直轧率从24%提至85%
直轧工艺推广初期,困难重重。7月份直轧率仅24.1%,大量合格坯料被迫下线,不仅影响成材率,还增加煤气消耗。刘义佳看在眼里、急在心上,每天泡在现场,拿着笔记本蹲守在出坯辊道旁,一笔一画记录连铸拉速、坯料温度、轧机节奏等数据。
“原来靠温度控制出坯,氧化铁皮影响测温精度,坯料要么跟不上节奏,要么扎堆下线。”他一边比划一边回忆。为了破解这一难题,他连续两个多月泡在现场与中控室,反复比对数据、调整参数,大胆打破原有控制逻辑,改用连铸拉速+等待时间的新控制模式,重新制定不同季节、不同拉速下的停留时间标准。
那段时间,他办公室的灯常常亮到深夜,桌上堆满了数据表格与调试记录。同事劝他歇一歇,他却说:“早一天把问题解决,产线就能早一天增效。”经过无数次调试优化,直轧率一路攀升,10月份达到85.51%,最高日直轧率96.73%,直轧产量从月产2万多吨提升至近10万吨,工序成本每吨降低26元,仅此一项,全年实现创效900余万元。
以匠心优工艺,在毫厘之间挖效益
刘义佳常说:“工艺无小事,差之毫厘,效益就会失之千里。”他把目光盯在每一个可优化的细节上。
针对尾料过长、成材率提升受限的问题,他主动配合设备处自动化室,牵头推进全倍尺系统开发应用。白天在现场跟踪尾料长度,晚上核对数据、优化参数,逐规格确定尾料长度标准,指导操作工精准控制。经过数月打磨,尾料命中率从90% 提升至95%以上,尾料长度缩短0.5-0.9米,成材率提升0.02%-0.05%。
高线生产中,精轧主电机频繁高温报警、辊环易裂纹掉块,制约生产效率。刘义佳牵头优化轧制工艺,恢复预精轧机架、调整料型尺寸,把精轧机负荷从 61% 降至 36%,电机报警问题彻底解决。同时推动辊环材质优化,将硬度从 HRC85 降至 83,搭配横肋结构改进,单槽轧制量提升至800吨以上,盘螺Mn含量降低 0.13%、Si 降低0.05%,每吨合金成本下降14.29元,全年创效148.25万元。
以初心拓新品,让30MnSi从空白变常态
30MnSi作为高附加值产品,此前公司一直未能稳定量产。刘义佳主动扛起新品开发重任,从成分设计、工艺制定到现场试验全程跟进。
首次试验时,产品氧化铁皮呈片状,客户模具损耗大,寿命仅300吨。他没有气馁,带着团队反复试验,优化Si、Mn成分,将加热温度从1120℃提至1150℃,吐丝温度从1000℃降至900℃左右,最终让氧化铁皮变成粉末状,模具过钢量提升到1000吨以上,产品质量完全达标。
2025年累计生产3540吨,创效52.71万元,为公司开拓西北市场打下坚实基础。试验成功那天,他只是轻轻舒了口气:“总算对得起客户的信任,也对得起大家的付出。”
以协同聚合力,做团队的“铺路石”
富作为刘义佳创新工作室、热轧工艺专业牵头人,刘义佳始终把自己定位成团队的“服务员”“协调员”。他牵头成立棒材、高线、带钢三个专业小组,明确分工、每周复盘,遇到跨部门难题主动对接设备、炼钢、品种开发等部门,把问题拦在自己这里、把协调做到前面。
他常对团队年轻人说:“工艺技术要沉到现场,多跑、多看、多记、多琢磨,办法总比困难多。”工作中,他主动分享经验,完善技师考试题库,做好师带徒,把自己的技术毫无保留地传给身边人。
在他的带动下,热轧工艺团队先后完成直轧提产、全倍尺优化、控轧控冷改造、品种钢开发等多项重点工作,全年累计创效超534万元,用实实在在的业绩诠释工匠精神与团队力量。
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来源:宁夏建龙
作者:于良