近日,秦港股份九公司自主研发的“正弦曲线衬板”在煤五期堆场11-2取料机中心溜槽圆满通过试运行,以稳定可靠的表现有效解决了长期困扰现场的溜槽洒漏顽疾。
取料机中心溜槽是煤炭转运的核心部件,在设备高频运转时,料流会持续冲击溜槽,对设备结构造成损伤,“正弦曲线衬板”就是为其穿上“铠甲”,起到保护作用。
传统衬板多采用直线拼接,板与板之间会形成竖直缝隙。作业过程中,物料会持续冲刷衬板缝隙并侵蚀破坏溜槽结构,往往衬板还没到更换周期,缝隙就已被磨损扩大,造成物料从空隙中溢出,需要提前对衬板进行更换,不仅造成设备材料浪费、影响现场生产的连续行,还增加了现场环保清理的压力。如何在不改变现有衬板布局的前提下堵住“漏点”,成了技术人员的攻关重点。
安装运行2个月后正弦曲线切割衬板(下)与直线切割衬板(上)缝隙对比,正弦曲线切割衬板间空隙明显
为了解决这个困扰现场的难题,九公司装船部技术人员多次开展专题讨论,最终从数字化制造技术中找到突破口——依靠数控等离子切割技术对衬板形状进行调整,把衬板切缝由直线改为正弦曲线,从而改变衬板的受力角度,确保物料从不同角度进行冲击时,相邻衬板的曲线边缘会自然形成错位咬合,让冲击力可以均匀分散到衬板表面。现场验证中,技术团队特意选择在回转角度大、料流轨迹复杂的取料机中心溜槽对新型衬板进行试验验证。最终,在两个月的高强度试运行中,正弦曲线衬板经受住了高频冲击和物料挤压的双重考验,磨损状态均匀,拼接处始终保持紧密贴合,现场没有出现物料洒漏情况。
据测算,衬板使用寿命将由原来的3个月延长到3-4年,不仅极大缩短了现场停机维修更换时间,为现场生产运输的连续性提供保障,还将每年节约单台取料机中心溜槽维修成本2.5万元。
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