3月15日10:00,动力工厂8台减温减压器全部平稳退出运行,一场以“安全、高效、降本”为目标的检修攻坚战全面打响。全员闻令而动,全副武装、奔赴一线,历经2天8小时的昼夜鏖战与连续攻坚,于3月17日18:00两台减温减压器A1、B4顺利投运,此战圆满告捷。
隐患迫近 刻不容缓
安全悬顶、效益失血。这场检修没有退路,必须速战速决、必须根治到位!动力工厂A系列减温减压器减温水阀门普遍存在内漏顽疾,其中A3、A4减温水阀门因长期内漏冲刷,阀体已严重冲刷减薄,采用带压堵漏勉强维持运行,随时可能发生高温高压介质爆裂泄漏,后果不堪设想。同时,阀门内漏关闭不严,导致部分S1蒸汽绕道通过减温减压器,无法正常参与发电做功,高位热能白白损耗,效益悄悄流失。
高位部署 全员备战
此次检修风险高、任务重、工期紧,公司领导高度重视,在会议上进行了专项部署,同时针对检修准备、质量验收、安全管控、应急处置等方面提出了指导意见;并多次前往检修现场,实地勘查,组织相关部门,反复推演,精准研判,排查安全风险18项,制定检修方案3套、应急处置方案6个,形成涵盖122项措施的工艺隔离方案8个;动力工厂提前组织各班组开展工艺隔离、应急处置桌面推演4次,把每一步操作、每一处风险都捋实捋细,22名班组员工主动担当,全力补齐一线保运力量。
鏖战一线 分秒必争
为确保检修顺利进行,动力工厂提前半年组织筹划,1月份便开始了管线预制工作,并在现场进行检修演练预交底3次。
检修开始后,工厂经理、各专业工程师24小时分组扎守中控、现场,全程牵头实施工艺隔离、落实安全措施、进行安全交底、跟踪检修进度、开展质量验收、夯实系统升压开车全流程,确保各项作业环环相扣、无缝衔接,不浪费一分一秒。8支作业队伍同时作业,多点攻坚,蹲在管线旁一焊就是数小时,仅用13.5小时就高效完成27条焊口焊接,并且实现射线探伤100%一次合格。
隐患清零 效益倍增
经过全员昼夜奋战、合力攻坚,A、B系列共计8套减温减压器减温水系统全面更换升级,较计划提前40h,阀门内漏、阀体冲刷减薄等重大安全隐患彻底根除。
此次攻坚不仅除险保安,还实现了效益大幅攀升。检修完成后,蒸汽内漏绕道问题根治,高位热能全部回归发电系统,杜绝无效损耗。经测算,较检修前,通过减温减压器的冗余蒸汽量大幅减少,发电量每小时增加约1.2万kW·h,年节约电费超5000万元,真正实现安全与效益双赢,把设备隐患转化为了实实在在的效益增长点。
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