2026
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聚焦双柳大桥
“一桥飞架南北,天堑变通途。”1956年,毛泽东在武汉三次畅游长江,挥毫之间,写下脍炙人口的诗句。70年后,一座跨越长江的“速度丰碑”正以磅礴的姿态,在长江两岸续写传奇。
2026年3月,湖北省第40座、武汉市第12座长江大桥——双柳长江大桥正式通车,将武汉新洲区与鄂州华容区两岸紧紧相连,也为武汉都市圈环线高速建设按下“加速键”。自2022年9月开工以来,中交二航局建设团队用时3年半,便完成了从首根桩基开钻到通车的壮举,创造了湖北长江大桥建设新纪录,跑出令人惊叹的“双柳速度”。
与汛期赛跑,百米桩基的“突围战”
双柳长江大桥坐落于武汉市新洲区双柳街道附近水域,这里被誉为“江豚湾”,是长江江豚的重要栖息地。为守护这群水中的“微笑天使”,大桥采用“一跨过江”悬索桥设计,主跨达1430米,桥墩全部建在陆地,不扰江澜,不阻豚行。
虽是一座桥,但南北岸桩基设计却不同。南岸主塔地质坚硬,桩长不过20余米,而二航局承建的北主塔,却因地质为极其松软的泥质粉砂地层,桩长设计达117米,孔深126米,单桩直径2.5米,这在长江流域桥梁建设中实属罕见。
更紧迫的是时间。受长江汛期影响,北主塔60根桩基必须在6个月内全部完成,才能为后续承台施工“抢出生路”。2022年9月30日,北主塔首根桩基开钻。但钻机一响,问题就来:“糊钻”情况屡屡出现。
“钻机要穿过5种不同地层,且大部分是泥质砂岩层和粉砂、卵石夹层。泥沙糊住了钻齿,就钻不下去。”项目副经理吕双江回忆。那一刻,焦虑写在每个人脸上。
面对“糊钻”难题,项目团队决定先从钻头入手展开攻关。经过3种钻头的反复比选及测验,团队最终锁定三翼金刚石钻齿刮刀钻头。该钻头在使用过程中,未发生糊钻、塌孔情况,且平均钻进速度由原来每小时15公分提高至50公分,效率提高3倍!
钻头问题解决后,速度瓶颈又出现。原来,一开始使用的履带式自吸反循环钻机在70米范围内效率很快,但超出70米后速度就大幅下降,且垂直度也难以控制。团队迅速针对5种不同地层,分析各类钻机优势。多轮模拟与现场试验后,他们发现:气举反循环回转钻机在孔深超过60米后,作业效率最高、最稳定。于是,一种“履带式自吸反循环钻机+气举反循环钻机”的组合工艺应运而生。经现场施工验证,新工艺使单桩成孔时间平均缩短至12天,速度是原来的1.5倍,效率再次得到提高。
2023年1月底,当最后一根桩基顺利浇筑完成,项目负责人付望林激动不已:“从预期的6个月到现在3个多月全部完成,在这场与长江汛期的‘赛跑’中,我们实现了‘超速’通行。”
更令人振奋的是,经检测,北主塔60根桩基均为一类桩,创下了长江大桥超长桩基施工的“双柳标准”。
“水刀”破土,童心点亮施工灵感
2023年2月初,桩基“突围战”刚落幕,承台施工随之启动。承台是大桥主塔的“底盘”,底盘牢固,才能在汛期时“稳住脚”。这意味着项目团队要在汛期来临前的4个月内,完成承台围堰、开挖、钢筋绑扎、混凝土浇筑等施工,期间还要受武汉地区春季连续阴雨天气的影响,施工时间紧迫。
北主塔承台采用分离式矩形承台,分左右两幅,混凝土浇筑量共计1.6万立方米,相当于要填满6个标准游泳池。为保证承台顺利施工,团队对施工设备、施工工序、人员组织等进行严格比选,并制定出详细的施工方案。
尽管如此,承台围堰施工还是遇到了“拦路虎”。
春寒料峭,长江北岸主塔施工区,30多米长的钢管桩在振动锤的轰鸣中,缓缓钻进土层。但在钻进十几米后,钢管桩变得“寸步难行”,一天最多只能打4组。北主塔承台围堰采用“锁口钢管桩+钢板桩”组合体结构,共110组。
“我们施工区域大多是软砂层,泥沙混在一起,就像个弹簧。一打一弹,虽是泥沙,但很难打下去。”吕双江道出了现场施工困境。众人研讨多时,仍无良策,围堰施工一时受堵。
转机,发生在一个寻常的傍晚。饭后,项目技术负责人陈诚在项目部车棚旁洗车。站在一旁的儿子闹着要帮忙,他便将高压水枪递给儿子。没想到,儿子拿着水枪就高兴地玩起来。“呲呲……”水柱所到之处,沙地瞬间被冲出一个个小洞。
这一幕点亮了陈诚的思绪:高压水枪能把沙土打成洞,如果在钢管桩上装个“水刀”,是不是就能把软砂层割开?
带着想法,陈诚立刻召开讨论会。“水达到一定速度后,连钢铁都能切!这想法妙啊!”“但怎么把‘水刀’装上去?”“牵个管子,把水引进去。”“锁扣钢管桩两边正好可以走管!”
研讨会上,大家你一言我一语,“水刀”工艺的雏形很快清晰起来。他们最终决定在钢管桩两侧各焊接一根直径为2厘米的注水管,施工时利用空压机加压,形成高压水流。水流如刀,直达桩底,能冲散土体,为钢管桩开路。
当改进后的钢管桩再次启动施工,沉闷的“咚咚”声里终于传来顺畅的下沉声。“通了,终于通了!”看着“滞留”数日的钢管桩重新向地底钻进,吕双江难掩激动。
随着“水刀”工艺的使用,北主塔围堰钢管桩施工效率从每日4组跃升至11组,不到10天便完成围堰施工,为后续施工节省了时间。2023年5月,汛期来临前,北主塔承台施工全部完成,大桥稳稳迈入主塔塔柱施工阶段。
主塔“拔节”,布料机的“成长路径”
双柳长江大桥主塔呈“H”型,北主塔高213.75米,分下、中、上塔柱共36个节段施工。其中,下塔柱因位置较低,混凝土采用天泵浇筑,而中上塔柱因高度高,采用泵送能力更强的拖泵搭配布料机进行浇筑。
2023年11月,北主塔施工正全力冲刺百米大关。工地上,工人肩扛沉重的混凝土布料管,在狭窄的作业面上移动,汗水顺着安全帽带往下淌。
“人力扛着太费劲了,浇筑也不够均匀,能不能让它转起来?”一个让布料机实现360度旋转的大胆构想,在吕双江心中萌芽。
为减轻作业人员劳动强度,提高施工质效,吕双江立即组织现场施工人员展开攻关。最初的灵感来源于生活,他们将传统布料机主轴上的固定接口改造成“可旋转接头”,就像360度旋转水龙头,一款简易旋转布料机初现。
但这个1.0版布料机仍显“简陋”:无法自动旋转和自动振捣。公司技术团队得知后,迅速组织人员研制出集成电动伸缩、自动旋转和自动振捣功能的2.0版智能布料机。作业人员只需握着遥控器,就能轻松控制下料与振捣,繁重的体力活变成“指尖操作”。
新技术的落地并非一帆风顺。2024年3月,2.0版智能布料机在大桥北主塔百米高空中投用不久,便传来“堵管”的急报。
高塔混凝土浇筑最忌发生堵管、爆管,处理需要经过清洗泵管、高空接管、重新泵送等一系列流程,往往耗时1到3个小时,稍有不慎还可能造成严重的质量事故。
吕双江带着团队火速排查堵管原因,发现是布料管接头和弯头处理不当所致。处理完堵管问题后,吕双江一边将存在的堵管、电动故障等问题反馈给上级技术团队进行优化,一边利用闲置的桩基护筒,加工成一个10立方米的大料斗,结合现场100吨塔吊,形成一套应急装备。一旦发生堵管,便可启动应急设备,将装满混凝土的大料斗抬升到相应位置进行浇筑,确保主塔浇筑不断档。2024年5月,经过两个月的反复调试与改进,焕然一新的2.0版智能布料机终于在北主塔成功“上线”。
2024年6月,随着最后一节塔柱混凝土的浇筑,北主塔历时一年顺利封顶,为大桥后续施工奠定了坚实基础。
江风依旧轻拂塔顶,远处江豚嬉戏,鱼跃水面。70年前,毛泽东视察武汉长江大桥时,曾畅想“在长江上修20座、30座桥”。如今,这愿景已成为现实——双柳长江大桥与湖北境内39座长江大桥如明珠串联,共同织就起“长江飞虹图”。而这一道道“飞虹”,连接的不仅是两岸,更是代代建设者“敢为人先”的精神纽带。
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来源:五分公司 四公司
文字:梁秋仪
供图:许豹
编辑:黄子珅
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