初春时节,万物复苏。在永定河改造提升项目建设现场,项目团队将从河道中开挖出来的粉质土砂填筑到堤坝上。谁也不曾想到,这种曾被视作“废料”的弃土,如今却成了堤身加固的“香饽饽”,不仅破解了外购土料成本高、运输难的难题,更让堤身填筑质量和效率实现双重提升。这背后,是项目团队对粉质土砂工程应用的一次探索。
故事的起点,是2025年深冬的一场 “两难” 困境。在进行堤坝回填施工策划时,项目技术团队就遇到了棘手的问题:传统堤身填筑多采用外购砂砾,单价较高,而5公里的运距,又让运输成本居高不下。更关键的是,工程施工中开挖河道还会产生大量弃土,若另设弃土场,不仅额外占用土地,还极易产生扬尘污染。
“能不能把挖出来的部分填到堤坝上去?”2026年春节节后复工会上,这一想法引发热议,看似简单的举措,操作起来却并不容易。由于开挖出来的粉质土砂质地松散,此前在堤防工程回填中的应用研究甚少,其物理力学性质、压实工艺、工程效果均无成熟经验可循。但技术团队深知,这是实现工程土方平衡、降本增效的最优路径。大家商量后,决定啃下这块“硬骨头”。
技术团队首先对粉质土砂展开系统检测,按照国标完成数十组室内土工试验,从颗粒级配到透水性,从压实性到稳定性,一项项数据测下来,大伙心里终于有了底:这里开挖出来的土砂颗粒级配合理,压实之后整体性较强,具备回填的可能性。
可只看试验结果终究只是纸上谈兵,现场怎么干,才是真正的难题。粉质土砂的松散特性,让松铺厚度显著影响压实效果。为了摸准它的脾气,团队在现场划出了1200平方米的试验段,把这里当成了“练兵场”。
那段时间,试验段成了整个项目部最热闹的地方。技术人员蹲在地里,一遍一遍调整碾压的参数;开挖的时候规划最优路线,多开下堤口,不让土方车堵在路上,缩短运输时间;铺料的时候用方格网划区域,把松铺厚度卡在45厘米以内;最关键的碾压环节,大家试了十几种组合,终于摸出了最适合的法子——采用22吨振动压路机“一静四振一静”碾压工艺,控制速度变量,就圆满完成了试验段测试,并获得批复。
从试验段到大面积施工,团队把质量卡进了每一寸土:每个取土点开挖前,都要先测土样指标,摸清相对密度,确定指标数据。功夫不负有心人,检测结果出来的那天,大家喜出望外:检测点数据全满足设计要求,层间结合得严丝合缝,防渗的渗透系数完全达标。
曾经的“废料”,在建设者们的手中,成了堤身回填的主力。经过计算,此举将平均运距缩短到了3公里以内,与外购砂砾料比,材料和运费节省了40%,机械台班和人工费用分别节约20%与15%,综合工程造价降低25%,单日填筑方量可达1500立方米,不但有效加快了进度,还解决了堆放弃土可能导致的扬尘污染,实现了经济、环境效益的统一。
从“废料”到“良材”,从无经验可循到形成成熟施工工艺,永定河畔一场不起眼的“土”的逆袭,展现的是项目团队敢啃硬骨头的劲儿,是把“不可能”变成“可能”的创新底气。这堆土不仅填起了坚固的永定河堤坝,更给同类水利工程的绿色施工、降本增效提供了可复制、可推广的宝贵经验。
供稿:永定河改造提升项目部
责任编辑:杜宇飞
