近日,电仪运维中心成功攻克一项长期困扰装置稳定运行的设备顽疾。此前,乙二醇MN再生塔釜泵软启动器柜内刀熔开关因常年高负荷运行持续发热,导致熔断器频繁老化失效,屡次引发设备非计划跳闸停运,严重制约生产连续性。为保障运行,电气人员曾采取加装轴流风机强制降温等临时措施,但始终未能触及问题根源,设备“高烧”现象成为悬在安全运行上的一把利剑。
面对这一棘手难题,电仪运维中心技术组扎根现场、反复论证,最终提出以“连接工艺革新”替代“外部辅助散热”的技术思路。利用大检修停车窗口期,技术人员选取温度最高的一台MN再生塔釜泵软启动柜作为试点,在不改变原有电气功能的前提下,将易产生接触电阻发热的压接式刀熔开关,整体更换为导电截面更稳定、紧固力矩更可靠的螺栓连接式熔断器,彻底优化了主回路电气连接方式。改造完成后,经红外测温比对,熔断器本体及连接点运行温度较改造前骤降50℃,降温效果立竿见影。
为确保改造方案的可靠性与长效性,电仪运维中心在首台设备改造投运后,对其开展了为期一周的连续运行监测与多工况负荷数据比对。监测结果表明,设备运行温度长期稳定在设计安全阈值之内,电气连接点接触电阻趋于恒定,高温失效隐患从物理机理上被彻底根除。这一严谨的验证过程,为后续全厂推广提供了扎实的科学和实践依据。
此次“投入小、见效快、成果实”的技改,不仅避免了因频繁跳闸带来的生产波动与经济损失,更为装置即将迎来夏季高温运行筑牢了安全基础。下一步,电仪运维中心将在后续大检修期间对剩余35台同类型设备的105个刀熔开关进行全面“移植手术”。此举充分体现了该中心厚植“严谨细致、精益求精”的专业文化,实现了用小改动撬动本质安全的大提升,是生产一线技术创新的生动实践。
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