在陕西省建筑业协会2026年度QC成果评选中,沪宁合高铁QC小组完成的《降低防护墙混凝土开裂率》荣获二等奖,成功攻克了防护墙混凝土开裂率较高的难题。
▲措施落实
新建上海至南京至合肥高速铁路安徽段站前工程HNZQ-1标,线路位于安徽省滁州市境内,线路总长27.1km。
作为保障高铁行车安全的关键构筑物,桥梁防护墙的外观品相与结构耐久性,直接关乎整体工程建设质量。现阶段防护墙施工工艺虽已成型,但实际作业中墙体开裂问题屡有发生,返工修补情况较为普遍。不仅拉低施工效率、增加建设成本,也不利于现场资源统筹调配,同时施工瑕疵还会制约标准化管理的推进,对企业信誉造成不利影响。
为切实解决混凝土开裂通病,稳固施工质量、减少资源损耗、助力工程创优,沪宁合高铁QC小组结合场地条件、施工工况与设计规范,组织专题研讨,梳理施工薄弱环节。团队依照5M1W管理体系,从人、机、料、法、环、测六大维度,通过现场旁站、数据统计、对比试验等方式排查分析,最终敲定五大主要诱因:作业振捣操作不规范、混凝土收面违规加水、砂石骨料级配欠佳、后期养护时机滞后、混凝土配合比适配性不足。
▲效果展示
围绕问题根源,项目部立即制定针对性举措并落地执行。针对施工人员,开展振捣工艺专项培训与技术交底,借助每日班前会重申作业参数与操作要点,统一施工标准;强化现场巡查管控,配套奖惩机制,严令禁止收面私自加水的违规行为;收紧原材料准入要求,选用细度模数超2.6的河砂,优化骨料配比,增强混凝土密实度与抗裂能力;搭建现场养护供水系统,采用薄膜土工布覆盖搭配定时滴灌的养护方式,保证14天足额养护时长;调整混凝土配比方案,优化粉煤灰掺量,提升混凝土早期强度与抗形变能力,从源头缩减开裂概率。
经过全方位优化整改,施工质量改善效果十分突出。防护墙平均裂缝数量从原先24道/孔降至3道/孔,远超预设管控目标,工艺及材料引发的非结构性裂缝基本消除,各项裂缝指标均符合铁路施工验收规范。此次技术攻关有效减少返工作业,节约项目开支,墙体外观质量与结构稳定性同步提升,现场标准化建设水平稳步提高,收获业主、监理等单位一致好评。
此次QC成果的获奖,是对我们项目质量管控与技术创新工作的高度认可,后续,项目部将持续精进现场精细化管理能力,全力以赴高标准完成建设任务,倾力打造品质过硬的精品高铁工程。
作者 :张 衡
编辑: 田泽梁
审核 :喻沛然
